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××油井轉(zhuǎn)注效果分析

發(fā)表時(shí)間:2008/12/19 16:07:33


  **油井轉(zhuǎn)注效果分析
  隨著油田開發(fā)的不斷深入,對(duì)地下油水分布認(rèn)識(shí)程度的逐步加深,不同井區(qū)注采關(guān)系不協(xié)調(diào)的矛盾也逐漸被暴露出來。只有及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)分析,應(yīng)用精細(xì)地質(zhì)研究成果,結(jié)合動(dòng)、靜態(tài)資料,積極采取有效措施,努力完善注采關(guān)系,才能為油田可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造基本條件。杏7-30-635井就是在遵循這一指導(dǎo)思想基礎(chǔ)上,深入分析,科學(xué)實(shí)踐,夯實(shí)基礎(chǔ),使井區(qū)開發(fā)形勢(shì)得到了進(jìn)一步的改善。
  一、基本概況
  **是杏七區(qū)的一口二次加密調(diào)整井,位于275#斷層末端。該井于2000年11月1日投產(chǎn),開采薩、葡薄差油層,全井射開砂巖厚度21.6m,有效厚度5.1m ,原始地層壓力10.1mpa,飽和壓力6.4mpa,采用cyj10-3-37hb機(jī)型生產(chǎn),泵徑ф70mm,沖程2.5m,沖次9n/min,投產(chǎn)初期日產(chǎn)液98t,日產(chǎn)油22t,含水77.6
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從近兩年的測(cè)壓資料反應(yīng),2004年下半年井區(qū)地層壓力為10.15mpa,2005年上半年的地層壓力為9.27mpa。井區(qū)的4口油井長(zhǎng)期處于供液不足狀態(tài)下生產(chǎn),平均產(chǎn)液為26t,產(chǎn)油為2.2t,綜合含水為91.4%,沉沒度為18m。因此將杏7-30-635井進(jìn)行轉(zhuǎn)注,不但可以控制該井區(qū)因油水井?dāng)?shù)比偏高導(dǎo)致平面上水驅(qū)效果變差油井的含水上升速度,而且可以進(jìn)一步完善注采系統(tǒng),提高井區(qū)供液能力。
  2、油層動(dòng)用程度差區(qū)
  從周圍油井對(duì)應(yīng)層段產(chǎn)液剖面資料分析,**井sii7-9砂巖厚度2.2m,有效厚度0.3m,相對(duì)產(chǎn)液量為18.4%,絕對(duì)產(chǎn)液量為6t,含水為87.5%,siii1-2砂巖厚度2.8m,有效厚度0.3m,相對(duì)產(chǎn)液3.38%,絕對(duì)產(chǎn)液2t,綜合含水為87.7%;杏7-31-635井siii1砂巖厚度2.2m,有效厚度0.2m,相對(duì)產(chǎn)液7.8%,絕對(duì)產(chǎn)液4t,含水89.3%,sii15相對(duì)產(chǎn)液2.17%,絕對(duì)產(chǎn)液1t,含水90.0%。而且從2004年上述兩口井環(huán)空資料顯示,動(dòng)用油層比例分別為42.3%、38.8%,說明油井動(dòng)用程度較差。
  從周圍水井的對(duì)應(yīng)層段同位素資料分析,**井sii9不吸水,sii10相對(duì)吸水19.0%,絕對(duì)吸水16m3,siii組只有siii2吸水。**井sii組中sii8以下未射孔,杏7-21-636井主要吸水層段為siii3-5,相對(duì)吸水量為7.5%,絕對(duì)吸水量為5.6m3。
  綜合以上對(duì)應(yīng)層段注入和產(chǎn)出剖面可以看出,**井轉(zhuǎn)注后,與周圍油井連通較好的sii8、sii9、siii1等低含水層注采系統(tǒng)將得以完善,周圍油井的動(dòng)用狀況也將得到進(jìn)一步提高。
  3、利用多學(xué)科成果,判斷存在富余剩余油
  利用多學(xué)科成果,從含油飽和度的圖中可以看出,該井區(qū)存在富余剩余油,并且動(dòng)用程度較差。井區(qū)sii8、sii9、siii1和siii9+10含油飽和度均在50%左右,如果將杏7-30-635井轉(zhuǎn)注,可以進(jìn)一步提高水驅(qū)控制程度,提高油層動(dòng)用狀況,從而提高最終采收率。
  綜合上述分析,該井于2005年6月5日實(shí)施轉(zhuǎn)注,將全井分為四個(gè)層段,即sii11-42、sii8-sii10、sii112-sii152、siii11-siii9+10,配注分別為停注、15加強(qiáng)、15平衡、20加強(qiáng),全井配注50m3,破裂壓力11.2mpa,目前實(shí)際注水66m3。
  三、方案實(shí)施效果
  該井實(shí)施方案后,井區(qū)的油水井?dāng)?shù)比由轉(zhuǎn)注前的2.0調(diào)整到轉(zhuǎn)注后的1.4,注采比由0.89上升到1.18,水驅(qū)控制程度發(fā)生明顯變化,有效控制程度由轉(zhuǎn)注前的54.4%上升到轉(zhuǎn)注后的62.3%,砂巖控制程度由57.0%上升到69.2%,控制層數(shù)比例由62.0%上升到74.9%。周圍6口油井受效,轉(zhuǎn)注前后對(duì)比日產(chǎn)液量由316t上升到330t,日產(chǎn)油由25t上升到27t,綜合含水由92.1%穩(wěn)定到91.8%,平均沉沒度由95m上升到119m,由于轉(zhuǎn)注時(shí)間短,效果并不明顯,但從該井旬度開采曲線可以看出,轉(zhuǎn)注后,8月份見到了較明顯的效果,周圍油井供液狀況得到 ……(未完,全文共2638字,當(dāng)前僅顯示1677字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《**油井轉(zhuǎn)注效果分析》
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