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“四精”過程管理

發(fā)表時間:2013/12/6 10:36:38
目錄/提綱:……
一、“四精”過程管理選題背景
二、“四精”過程管理主要內(nèi)容和實施
(一)“四精”過程管理主要內(nèi)容
(二)“四精”過程管理實施
一是擴大采暖系統(tǒng)散熱面積,增加采暖系統(tǒng)循環(huán)水熱量散失
二是向密閉的采暖循環(huán)水系統(tǒng)中補充熱力車間循環(huán)水,達到降低循環(huán)水溫度的目的
三、“四精”過程管理的實施效果
……
“四精”過程管理

一、 “四精”過程管理選題背景
**車間主要承擔干熄焦余熱能源循環(huán)利用及循環(huán)水供暖和轉供電的任務,兩臺機組年發(fā)電能力達2.6億kW•h,2011年發(fā)電任務為19億kWh,為深入貫徹廠發(fā)電拉力賽精神,充分發(fā)揮干熄焦發(fā)電的重要作用,車間通過分析現(xiàn)狀對如何提升發(fā)電量這一問題進行了全面、深入、細致的分析認為必須引進新的管理模式才能更好的提高發(fā)電量。
二、“四精”過程管理主要內(nèi)容和實施
(一)“四精”過程管理主要內(nèi)容
所謂的“四精”過程管理就是將車間服務組職能和崗位職責得到細化和明晰;各項決策、目標、任務、計劃和指標定位準確;管理標準和管理流程的制定、實施、控制、檢查、考核等程序得到細化和落實;降低生產(chǎn)經(jīng)營和管理成本提高發(fā)電量,做到每一次決策都要精確;每一個過程都要精心;每一處細
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重新調整聯(lián)軸器的對中性,消除了設備隱患避免了停機事故提高了發(fā)電量。
2.2.2 發(fā)電運行崗位人員在操作時發(fā)現(xiàn)1#發(fā)電機負荷由26MW減到15MW時,無功負荷從12MVAR上升到30MVAR,后臺和柜旁按鈕無功減不下來,這時發(fā)電機出口電壓已升至12.5kV(正常最大11 kV ),車間服務組得知立即趕到現(xiàn)場對勵磁系統(tǒng)進行檢查,當檢查到勵磁柜內(nèi)時發(fā)現(xiàn)A通道數(shù)字指數(shù)不對,懷疑通道出現(xiàn)故障,于是和車間技術人員商量投入B同道,為防止轉換過程失磁跳車,通知有關人員做好準備,在轉入B通道后無功下降負值后又升道正常值,電壓也恢復正常,避免故障停機,為2011年發(fā)電拉力賽做出了貢獻。
2.3 實施技術改造提升發(fā)電量
2.3.1實施循環(huán)水旁路改造提升發(fā)電量
循環(huán)水采暖系統(tǒng)運行始末期,機組排汽溫度持續(xù)升高,經(jīng)分析是循環(huán)水所含熱量無法及時散失,機組排汽所含熱值大于循環(huán)水采暖系統(tǒng)散失的熱值所致,有效降低循環(huán)水溫度有兩種辦法:一是擴大采暖系統(tǒng)散熱面積,增加采暖系統(tǒng)循環(huán)水熱量散失。二是向密閉的采暖循環(huán)水系統(tǒng)中補充熱力車間循環(huán)水,達到降低循環(huán)水溫度的目的。通過對現(xiàn)有的各種可行性方案的探討,最后確定了進行循環(huán)水采暖旁路改造項目,通過增加自循環(huán)水泵房連接至采暖管道供回水聯(lián)絡閥前的低溫循環(huán)水管道,增加兩臺加壓泵以調整旁路水壓與采暖管道水壓相等,同時在暖回水管道增加接至循環(huán)水至涼水塔回水管道線路,保證采暖管道進出水壓力平衡。通過這種方式對循環(huán)水的進水溫度進行調節(jié),解決了因循環(huán)水系統(tǒng)回水溫度高造成汽輪機排汽溫度無法有效控制的難題,保障了汽輪機組的安全運行。同時,提升了機組發(fā)電負荷,由原來的15MW提升至24.5MW運行,且能夠投入抽汽運行,提高了機組運行經(jīng)濟性,增加了發(fā)電效益。
改造后效果圖:


2.3.2 1#機組加裝高位油箱
干熄焦1#汽輪發(fā)電機組的正常供油是有主油泵承擔的,機組正常運轉時主油泵啟動,潤滑油由底部進入潤滑部位,再由頂部溢流排除直接回油箱,一旦發(fā)生停電停機故障,輔助油泵又不能及時啟動供油,但此時機組由于其旋轉慣性繼續(xù)高速旋轉,因而極易發(fā)生研瓦事故,造成巨大的經(jīng)濟損失。經(jīng)過研究分析決定在1#機組上制作并安裝高位油箱,當突然停電時,高位油箱的潤滑油沿進油管路,依靠自身的油壓強制向各軸承提供潤滑油,使機組在惰走過程中達到潤滑要求,保證機組的安全。高位油箱的設置從根本上杜絕了因突發(fā)性停電或供油中斷對機組造成的損壞,同時也節(jié)約了生產(chǎn)和維修成本,提高了經(jīng)濟效益。
2.3.3 消除2#干熄焦發(fā)電機甩負荷故障
2#機組在提高發(fā)電負荷升時,發(fā)電機負荷無變化,經(jīng)過一段時間后,發(fā)電負荷急劇提升,導致發(fā)電機調節(jié)汽閥關閉,機組甩負荷。經(jīng)過多次試驗,發(fā)電機負荷在22MW左右時負荷提升過程中甩負荷。該機組工業(yè)抽汽無法投入,發(fā)電機不能滿負荷運行,不但影響機組的經(jīng)濟效益,同時由于發(fā)電機甩負荷極易造成軸系扭振,導致軸或轉子零件疲勞壽命消耗增加,甚至使機組損壞,經(jīng)研究分析調節(jié)閥 ……(未完,全文共3175字,當前僅顯示1604字,請閱讀下面提示信息。收藏《“四精”過程管理》