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××油田井組壓裂效果淺析

發(fā)表時間:2008/12/19 16:08:14


  **油田井組壓裂效果淺析
  壓裂作為一種增產措施,在生產中得到了廣泛的應用。隨著油田開發(fā)的不斷深入,壓裂選井選層難度逐年加大,增產效果越來越差,但是,實踐證明,只要我們跟蹤分析,把握時機,科學調整,仍可以取得較好的效果。**井便是一個很好的實例。
  一、開采簡況
  **井位于**,為一口一次加密調整井,該井于1989年11月3日投產,開采薩葡差油層,全井射開砂巖厚度31.3m,有效厚度13.1m,原始地層壓力10.99mpa,飽和壓力5.85mpa。目前采用cyj10-3-53hb型抽油機生產,泵徑ф70mm,沖程3.0m,沖次9n/min,日產液58t,日產油12t,含水79.3%,沉沒度145m。與其連通的注水井**和**,均為同期投注的一次加密調整井。
  二、抓住矛盾,適時調整
  
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原因制約著該井產能的發(fā)揮,影響其開發(fā)效果呢?帶著這一疑問,我們對該井再次進行了分析。
  產量影響因素分析:
  一是注采關系不完善影響,早期構造圖表明,在油井**和**之間不存在斷層,該井區(qū)注采系統相對完善。我們應用精細地質研究成果,對該井區(qū)的斷層分布和走向重新認識,發(fā)現該井區(qū)油井之間實際已經發(fā)育一條斷層,該井區(qū)注采不完善;二是相鄰注水井影響,**于2004年3月套變關井,使其注水受效方向減少;三是油層污染影響,2003年試井資料反映,該井的表皮系數為3.42,說明滲流阻力大,油層污染嚴重。
  基于上述因素影響了該井油層潛力發(fā)揮。2004年4月環(huán)空資料顯示,該井產液層僅為10個,得到動用的油層比例僅為25.8%,其中2000年壓裂3個層段,已有3個小層不產液,動用程度較差。
  措施潛力分析:
  一是連通注水井**2002年投注,目前配注70m3,實注74m3,該井區(qū)注采完善程度進一步提高。
  二是從多學科研究成果分析,**部分油層存在剩余油潛力,如薩ii52層,有效厚度1.0m,環(huán)空資料顯示,日產液僅為2.1t,說明該層動用程度較差;薩iii2層(砂巖2.5m,有效0.9m)主要發(fā)育三角洲外前緣相表外席狀砂,_率僅為0.04μm2,而其周圍油井_率最高為0.71μm2,差異較大,這種_率的差異形成了剩余油的存在;薩ii12層共發(fā)育4個小層,砂巖厚度3.5m,有效厚度1.2m,處于主體薄層砂凸出部位,東側受斷層遮擋,易形成相對富集的剩余油,環(huán)空資料顯示,該層日產液僅為0.5t,單層含水僅為15.9%,而且上述幾個層段的含油飽和度均為50%左右,是壓裂層的良好選擇。
  四、不斷跟蹤調整,發(fā)揮油層潛力
  1、適時壓裂,效果明顯
  **于2004年12月7日實施壓裂措施,壓裂層位siii21-24,sii5-62,sii12,壓開砂巖厚度10.2m,有效厚度2.5m,壓裂前后對比,日產液由30t上升到48t,日增液19t;日產油由4t上升到12t,日增油8t;含水由86.7%下降到75.0%,沉沒度由99m上升到457m,上升了358m,環(huán)空資料顯示,產液層比例由21.7%上升到63.9%,使該井生產能力重新得到恢復。
  2.做好壓裂后的保護工作,努力延長措施有效期
  為延長措施有效期,我們對相鄰注水井加強注水,以保證充足的供液能力。于2005年1月8日對**井實施測調,sⅲ1-7配注由20m3增加到40m3,增加20m3,實注由23m3增加到51m3,增加28m3,全井配注由70m3增加到90m3,實注由73m3增加到104m3,增加31m3,有效地提高了措施井的供液能力。
  3.合理匹配油井參數,協調供排關系
  通過壓裂改造以及相鄰注水井的提水措施,**井供液能力大幅度提高并保持相對穩(wěn)定。2005年2月該井日產液50t,日產油12t,泵效63.8%,沉沒度396m。為充分發(fā)揮生產能力,我們于20 ……(未完,全文共2530字,當前僅顯示1608字,請閱讀下面提示信息。收藏《**油田井組壓裂效果淺析》
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