第三熱電廠二期工程
6#鍋爐化學(xué)清洗報(bào)告
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編制:
批準(zhǔn):
清洗公司
二零一零年一月二十一日
清洗步驟:
1、水沖洗試漏點(diǎn)。
2、打保護(hù)液。
3、堿洗。
4、堿洗后的水沖洗。
5、酸洗。
6、酸洗后的水沖洗。
7、漂洗。
8、鈍化。
清洗記錄
1月16日
水沖洗
堿洗
過程
16:20 開泵、打壓、上水水沖洗。
18:00 沖洗完畢、加氨水打保護(hù)液。
19:00 打滿保護(hù)液,投蒸汽加熱。
19:20 開始加藥堿洗,溫度入口60℃
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L%入口4.3%,出口4.5%。Fe3+PPM入口392出口280。 Fe2+PPM入口2856出口2184。
19:00 溫度入口52℃出口 47℃。HCL%入口3.4%,出口3.6%。Fe3+PPM入口392出口392。 Fe2+PPM入口2520出口2352。
19:30 溫度入54℃出口52℃。HCL%入口3.4%,出口3.3%。Fe3+PPM入口392出口392。 Fe2+PPM入口2520出口2576。
20:00 排放廢液,中和,取清洗箱內(nèi)試片。
酸洗后的水沖洗
10月13日 20:40 開泵上水沖洗。
22:05 取樣:ΣFePPM 85。
22:45 取樣:ΣFePPM 35。
22:50 開蒸汽加溫。
漂洗
23:10 加檸檬酸,進(jìn)行漂洗。
23:50 溫度入口77℃,出口68℃。PH值入口3.6,出口3.6。ΣFePPM入口108,出口109。倒流程
00:20 溫度入口82℃,出口71℃。PH值入口3.6,出口3.6。ΣFePPM入口155,出口156。
1月18日
鈍化 00:30 加氨水,聯(lián)氨鈍化。
02:30 溫度入口81℃,出口74℃。PH值入口10.2,出口10.1。聯(lián)氨mg/L入口480,出口520。倒流程
04:30 溫度入口81℃,出口79℃。PH值入口9.9,出口9.8。聯(lián)氨mg/L入口440,出口448。倒流程
06:30 溫度入口80℃,出口78℃。PH值入口9.9,出口9.8。聯(lián)氨mg/L入口328,出口360。倒流程
08:30 溫度入口84℃,出口80℃。PH值入口9.8,出口9.7。聯(lián)氨mg/L入口320,出口312。倒流程
10:30 溫度入口85℃,出口82℃。PH值入口9.5,出口9.6。聯(lián)氨mg/L入口312,出口328。倒流程
12:30 溫度入口85℃,出口81℃。PH值入口9.5,出口9.5。聯(lián)氨mg/L入口302,出口304。倒流程
14:30 溫度入口84℃,出口80℃。PH值入口9.4,出口9.3。聯(lián)氨mg/L入口275,出口286。倒流程
16:00 溫度入口85℃,出口81℃。PH值入口9.2,出口9.0。聯(lián)氨mg/L入口257,出口242。
17:00 排放鈍化液,開氣包取試片。
化學(xué)清洗后的檢查
清洗結(jié)束后,檢查汽包內(nèi)壁,汽包中心線以下金屬表面已清洗干凈,表面形成銀灰色的鈍化膜。汽包底部有少量沉積物,說明鍋爐受熱面的氧化鐵層和焊渣已清洗脫落,沉積在汽包底部。在清洗箱內(nèi)的監(jiān)視管段內(nèi)表面已清洗干凈,表面形成完整深灰色的鈍化膜。
化學(xué)清洗質(zhì)量檢查記錄表
工程名稱 第三熱電廠二期工程6#爐 清洗時(shí)間 2010年1月16日――2010年1月18日
清洗范圍 6#鍋爐水冷系統(tǒng)化學(xué)清洗 檢查時(shí)間 2010年1月20日
檢查部位 汽包、監(jiān)視管段、腐蝕試片
檢 查 結(jié) ……(未完,全文共3349字,當(dāng)前僅顯示1692字,請閱讀下面提示信息。
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