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典型事故案例匯編2

發(fā)表時間:2013/8/19 10:01:54


典型事故案例匯編2

接“典型事故案例匯編1”


案例24 “12.10”井噴事故
專家點評:鉆井必須安裝防噴器。井漏后鉆井液液柱壓力降低,很容易導(dǎo)致井噴,在處理井漏時,必須做好防噴工作。
1.事故發(fā)生經(jīng)過
1987年12月10日,H1456井鉆進至井深1519m時,鉆井液密度為1.02g/cm3,發(fā)生井漏,鉆井液只進不出,配堵漏鉆井液堵漏,上提鉆具至套管鞋,靜止觀察未發(fā)現(xiàn)有漏失現(xiàn)象。16:15井口外溢,16:17噴出轉(zhuǎn)盤面,16:20噴高10-12m,16:25噴上天車,大方瓦噴出轉(zhuǎn)盤面。由于未裝防噴器,井口失控。
2.事故處理過程
搶裝單流閥失敗,井口鉆具裝水泥頭后,12月22日用水泥車壓井,注入清水40m3,密度為1.02g/cm3的鉆井液80m3,密度為l.3g/cm3的鉆井液80m3。23:40壓井成功。事故損失時間223h。
3.事故原因分析
(1)井口未安裝防噴器。
(2)井漏處理不當(dāng),誘發(fā)井噴。


案例25 “12.25”井噴事故
專家點評:此井事故發(fā)生經(jīng)過寫得不完全。
此井在井深5032m以上有一段漏失層,經(jīng)堵漏后,承壓能力當(dāng)量鉆井液密度僅為1.69g/cm3左右,鉆至5032m時發(fā)現(xiàn)一高壓層,提高鉆井液密度后,先漏后噴。
1995年12月25日17:40注密度為1.85g/cm3的鉆井液,在立壓只有1.5MPa時,鉆井泵的保險閥如何會憋斷?
在高壓氣層以上有漏失層,經(jīng)采取堵漏等措施,在承壓能力尚未達到打開高壓油氣層當(dāng)量鉆井液密度的情況下,就打開油氣層,造成下噴上漏,(設(shè)計高壓層的鉆井液密度為1.80-l.85g/cm3。實際采用的鉆井液密度為1.69g/cm3);鉆井泵保險閥銷釘壓力設(shè)置不合適,循環(huán)壓井時,銷釘憋斷,造成高壓氣進入鉆具,將立管的堵頭沖掉,導(dǎo)致井噴失控。
應(yīng)吸取的教訓(xùn)是:深井一般均需使用S—135鋼級的鉆桿,此鋼級鉆桿不防硫,因此搞好一次井控、防止高含硫氣進入井簡造成鉆桿氫脆,是高含硫氣井井控工作的根本。在設(shè)計、施工技術(shù)措施、設(shè)備管理、技術(shù)管理、崗位責(zé)任制落實等方面均應(yīng)強化這個觀念,嚴防含硫氣體進入井筒。首先,打開油氣層前必須將上部漏失層堵死,嚴防上漏下噴;其次,加強設(shè)備管理,高壓循環(huán)系統(tǒng)耐壓不能低于35Mpa,且能長時間工作;再次,鉆井泵保險閥銷子耐壓性應(yīng)滿足循環(huán)泵壓要求,特別是在壓井作業(yè)前,應(yīng)更換更高耐壓等級的銷子。
1.基本情況
渡1井是某石油管理局60121鉆井隊在渡口河構(gòu)造上鉆的一口探井,設(shè)計井深5256m,主要目的層是石炭系。φ244.5mm套管下至井深3725.57m,井口裝置為φ244.5mm套管頭+28-70四通*2+28-70全封+28-70半封+28-70環(huán)形防噴器。鉆柱結(jié)構(gòu)為φ215.9mm鉆頭+φ177.8mm鉆鋌*52.79m+φ158.8mm鉆鋌*136.37m+φ127mm鉆桿,三開用φ215.9mm鉆頭鉆進。
發(fā)生事故時間:1995年12月25日;
鉆達層位:茅口;
發(fā)生事故井深:5037m。
2.事故發(fā)生經(jīng)過
1995年12月15日14:40,用密度為1.69g/cm3的鉆井液鉆至井深5032m發(fā)現(xiàn)溢流2m3;14:43關(guān)環(huán)形防噴器;15:00關(guān)半封防噴器,開環(huán)形防噴器,立壓為4.2MPa,套壓為7.5MPa;15:20關(guān)井觀察,立壓為4.2MPa,套壓由7.5MPa下降為6.9Mpa;15:55關(guān)環(huán)形防噴器,開半封防噴器活動鉆具,同時控壓llMPa,循環(huán)加重鉆井液,入口密度為1.75g/cm3前,出口密度為1.69g/cm3,液面漲3m3,其中16:42鉆井液從環(huán)空噴出,噴高約5m;17:15環(huán)形噴器芯子刺漏,關(guān)半封防噴器,開1#、3#、4#放噴管線放噴,套壓為7Mpa;關(guān)1#、3#防噴管線,擬壓井(其中17:09試關(guān)4#放噴管線,套壓由20MPa上升為32MPa,又打開4#管線,套壓下降為14MPa);17:40泵注密度為1.85g/cm3的鉆井液43m3,立壓為1.5MPa,套壓為20MPa,出口氣帶漿,繼續(xù)泵注鉆井液時,2#泵保險閥憋斷,停泵關(guān)正循環(huán)閘門,立壓20MPa,套壓14Mpa;19:50關(guān)井,立壓上升為25MPa,套壓為14MPa,立管上的堵頭被沖掉,井口出現(xiàn)險情,開3條放噴管線放噴;27日3:09繼續(xù)開3條放噴管線放噴,套壓4.8MPa(其中26日10:45下放鉆具坐于吊卡上,關(guān)下旋塞),27日3:09井內(nèi)鉆具脆斷,井口鉆具上沖3.2m,水龍頭脫鉤倒向井場,井口第—根鉆桿從母接頭端面以下0.76m處彎折成70º;至1996年1月4日13:58,開4條放噴管線放噴,套壓為4.8MPa。其中1995年12月30日4:00井口鉆具刺斷,天然氣向井場斜向上噴高約20余米;14:40關(guān)球形防噴器,開半封防噴器,再開球形防噴器,井內(nèi)9根鉆桿(83.7m)旋轉(zhuǎn)沖出,隨即關(guān)全封防噴器,控制住井口,開4條管線放噴點火。
3.事故處理過程
1996年1月3日試壓井,因鉆井泵保險閥憋斷而失;1月4日17:20采用直推
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井漏,漏速為48m3/h;在井深3412m注橋漿堵漏,共堵漏2次,注入量分別為25m3和21m3;起鉆至井深2854m,正擠壓力13MPa,5min后降為0,擠入密度為1.43g/cm3的鉆井液19m3;16:25-24:00觀察,套壓升到5.3MPa;26日22:44關(guān)井,搶配鉆井液,套壓最高升至18.2MPa,開1#管線間斷泄壓,保持套壓在12.7-13.2MPa,22:45井口發(fā)生巨響,再次發(fā)生強烈井噴,井場停電,井口失控,噴高至天車,井口鉆桿氫脆斷落,2967.84m鉆具落井,人員緊急撤離現(xiàn)場;27日早晨發(fā)現(xiàn)鉆具從方鉆桿下的φ127mm鉆桿母接頭臺肩下O.03m處折斷落井,井內(nèi)落魚長2967.84m,魚頂602.88m;水龍頭提環(huán)與游車脫鉤后和方鉆桿一起倒在井口大門右前場,鵝頸管接頭對焊處折斷,水龍帶一端甩在司鉆操作臺前。純氣柱高15m,固定方鉆桿的8股φ19mm鋼絲繩斷了6根。7:40-7:50增開2#、3#、4#管線放噴,套壓為0,井口氣柱高度降至6-7m;8:05關(guān)閉雙閘板防噴器,控制住了井口;8:23試關(guān)井,套壓3.5MPa;8:25開l#管線放噴,套壓2.1MPa。
3.事故處理過程
(1)第一次井噴搶險
第一次井噴搶險過程分三階段進行。
①排除障礙,搶接l#放噴管線,在原井口裝置上增加l套φ230mm雙閘板防噴器和1套環(huán)形防噴器,試關(guān)井,套壓為2.7MPa;19日用φ101.6mm臨界流速計φ40mm孔板測試,天然氣產(chǎn)量44.19*104m3/d,H2S含量為97.76g/m3。
②壓井注水泥塞。1月20日,注密度為1.35g/cm3的壓井液61m3,密度為1.35g/cm3,濃度為10%的橋漿46m3,此后,套壓最高升至18.5MPa,開井灌13m3壓井液,壓井成功;23日下鉆至井深3093m,注水泥8t,候凝后,26日探塞面井深2992.9m。
③進行隊伍整頓,整改設(shè)備,至2月21日結(jié)束。
(2)第二次井噴搶險
第二次井噴搶險過程分兩個階段進行。
①壓井和觀察。2月28日向井內(nèi)正替密度為1.3g/cm3的壓井液8m3,反替密度為1.32g/cm3、濃度為12%的橋漿41m3,密度為1.7g/cm3的壓井液30m3,密度為1.3g/cm3的壓井液30m3壓井。套壓為O,仍有井漏。3月3日間斷向井內(nèi)反灌密度為1.25-1.7g/cm3的壓井液128m3,液面返至井口。
②處理井下事故和堵漏。3月3日下φ187.3mm*φ127mm卡瓦撈筒撈獲φ127mm鉆桿81根,長768.9m;4日用同樣的方法撈住落魚,凈增懸重40kN,于22:37起出112/3柱,鉆具水眼不通,同時發(fā)現(xiàn)井漏,應(yīng)灌鉆井液1.3m3,實灌20.3m3未滿;23:47正擠鉆井液,立壓由O升至10MPa,后又降為O,水眼通;5日O:00-4:49起鉆,撈獲37柱落魚,井涌出轉(zhuǎn)盤面,應(yīng)灌鉆井液7.3m3,實灌密度為1.25g/cm3的鉆井液24m3;至6:57搶裝回壓閥,接方鉆桿;10:25觀察,間斷灌鉆井液59m3;10:35起完,又撈獲32/3柱,當(dāng)天共撈獲φ127mm鉆桿1167.63m。至13:35關(guān)井,開1#管線放噴,焰高5m;15:20堵漏,注密度為1.25g/cm3、濃度14%的橋漿22m3。雙車同注密度為1.6g/cm3的石灰漿和密度為2.18g/cm3的石灰粉漿各30m3,替密度為1.3g/cm3的鉆井液64m3,套壓為0;6日關(guān)井觀察,10:30-17:48吊灌鉆井液6次,共灌入密度為1.1-1.2g/cm3的鉆井液35m3,19:20灌滿鉆井液后關(guān)井憋壓,套壓由O升為4MPa,擠入密度為1.1g/cm3的鉆井液l m3;7日10:35關(guān)井,最高套壓為5.9MPa,開井5min降為0;8日18:30下光鉆桿至井深2510.56m;9日關(guān)井觀察,然后,循環(huán)處理井漿,密度為1.28-1.36g/cm3;。至18:35對扣打撈無效,懸重減少1t。10日對扣打撈獲φ127mm鉆桿20柱,長582.63m;21日下φ114.3mm公錐倒扣7次,共獲φ127mm鉆桿313.79m;27日套銑打撈1次,獲φ127mm鉆桿18.99m,剩余魚長115.9m,魚頂井深3454.82m,最后下φ195mm*9.6m銑筒,套銑進魚頂6.02m遇卡,開泵8MPa解卡,同時發(fā)生井漏;起鉆至井深2340m,灌入密度為1.1-1.3g/cm3的鉆井液49m3未滿,測液面高263m;15:30-16:28注濃度為8%的橋漿47m3,同時注密度為1.25g/cm3的石灰乳漿20m3,替密度為1.25g/cm3的鉆井液共40m3,循環(huán),漏速為18m3/h。4月2日經(jīng)分段循環(huán),下鉆至井深3418.91m處理井內(nèi)鉆井液,密度為1.22-1.27g/cm3,枯度為30-60s。鑒于以上復(fù)雜情況,飛三—飛—地層又漏又噴,硫化氫含量高達97.76g/m3,為避免再次發(fā)生意外,該石油管理局同意暫閉完井,井下注入3個水泥塞,裝簡易井口完井。
損失時間93d,直接經(jīng)濟損失1000萬元以上。
4.事故原因分析
(1)發(fā)現(xiàn)井漏后對井下情況判斷處理失誤。
(2)堵漏應(yīng)下光鉆桿,但現(xiàn)場錯誤地決定下原鉆具堵漏。
(3)起鉆中未認真灌鉆井液。
(4)井控關(guān)井動作不熟練。
(5)放噴管線安裝不符合標準。
(6)天然氣中H2S含量高,給處理增加了難度。
5.事故教訓(xùn)及防范措施
(1)加強職工井控安全意識。
(2)嚴格執(zhí)行鉆井操作規(guī)程。
(3)加強職工技術(shù)和操作技能的培訓(xùn),提高隊伍素質(zhì)。
(4)該井情況相當(dāng)復(fù)雜,暫閉是明智的。


案例28 “1.26”井噴事故
專家點評:該井是起鉆中發(fā)生井噴,井深已達1500m,井噴的原因不能完全歸咎于淺氣層。井噴過程及原因分析只字未提,未認真把握起鉆中灌入的鉆井液量及井噴前的溢流量,這是井噴的重要原因。
1.基本情況
務(wù)51*井是冀中坳陷廊固凹陷河西務(wù)構(gòu)造務(wù)51斷鼻亡的一門預(yù)探井,位于河北省廊坊市安次區(qū)楊稅務(wù)鄉(xiāng)蠻兒營西150m處。該井設(shè)計垂深2700m,斜深3102.6m,目的層為沙三中段,主要鉆井目的是鉆探務(wù)5l斷鼻高部位沙二段含油氣情況,兼探沙一下段和沙三中段含油氣情況。
該井于2001年1月16日用φ444.5mm刮刀鉆頭—開,鉆至井深234m下入φ339.7mm表層套管,下深為232.24m,水泥返至地面。井口安裝2FZH35—35型防噴器,套管頭為STφ339.7mm*139.7mm35MPa,井口試壓合格。
2.事故發(fā)生經(jīng)過
1月20日用φ215.9mmHATl27三牙輪鉆頭二開,鉆至井深1153.79m起鉆,下入造斜鉆具隨鉆定向鉆進,當(dāng)鉆至井深1216-1219m時,錄井見第一層氣測異常,全烴值達5.87%。繼續(xù)鉆至井深1251.1m,見低鉆時進行地質(zhì)循環(huán)觀察,氣測全烴值為6.1%,經(jīng)請示決定鉆井取心,取心井段為1251.1-1253.1m,取心進尺2m,巖心長0.6m,收獲率30%,無油氣顯示,恢復(fù)鉆進。
1月25日下入3#HATl27鉆頭進行穩(wěn)斜鉆進(噴嘴φ14mm*1、噴嘴φ1lmm*1、盲眼*1),鉆具結(jié)構(gòu)為φ215.9mmHATl27鉆頭+φ214mmFl+φ158.8mm短鉆鋌1根+φ214mmF2+φ158.8mm無磁鉆鋌*l根+φ214mmF3+qbl58.8mm螺旋鉆鋌*15根+φ127mm加重鉆桿*15根+φ127mm鉆桿,鉆至井深1337.61m氣測測后效,全烴值最高達34.95%,后循環(huán)正常。
1月26日12:30鉆至井深1493.86m(沙二段灰色泥巖),經(jīng)計算已完成穩(wěn)斜任務(wù),決定起鉆改換鉆具結(jié)構(gòu)。12:40-14:40循環(huán)鉆井液,性能為:密度為1.15g/cm3、粘度為42s、失水4mL、泥餅0.5mm、切力1/2Pa、含砂0.2%、pH值7。14:50正式起鉆,由于井內(nèi)鉆具結(jié)構(gòu)為滿眼鉆具,該只鉆頭在鉆進中扭矩偏大,時有蹩跳現(xiàn)象發(fā)生,致使起鉆卸扣困難。17:25當(dāng)起至第12柱鉆桿時(鉆頭位置1170m),卸扣后發(fā)現(xiàn)刺鉆井液,扣上防噴盒,上提鉆桿立柱,鉆井液突然從鉆桿內(nèi)噴出,噴高約10m,噴出物為鉆井液和氣體,搶裝回壓閥未成功,鉆井技術(shù)員將半封閘板關(guān)閉,套壓為零,同時將第12柱鉆桿強行拉入鉆桿盒,下放游車準備搶接方鉆桿,由于噴勢越來越猛,噴高已超過二層平臺,噴出物為氣體和水汽,井口人員無法操作。17:40停柴油機和發(fā)電機,全井場停電,人員全部撤離井場。
3.事故處理過程
1月26日17:30,鉆井公司得知該井井噴失控后,立即向所屬石油管理局作了匯報,公司領(lǐng)導(dǎo)以及工程、泥漿、井控有關(guān)技術(shù)人員于20:30趕赴現(xiàn)場,了解井噴失控發(fā)生經(jīng)過,查看井噴噴勢,并布置了安全防火等各項工作,連夜討論制定處理方案。經(jīng)研究,搶險方案的主要措施是:①連夜準備—套2FZ3535型雙閘板全封防噴器及控制系統(tǒng),四通下部帶底法蘭及411外螺紋接頭,以便與井口鉆桿連接;②用拖拉機抽死繩將游車吊起,為吊裝防噴器留出空間;③由相關(guān)部門提供一臺40T吊車全力配合;④保證人員生命安全,絕對不能著火。
1月27日上午主要工作是鉆臺及井場清障,用吊車甩開大門坡道及鉆桿滑道,卸掉死繩頭,用拖拉機將游車上提到二層平臺,防噴器組和遠控臺到井場后就位,做吊裝前的準備工作。13:00-13:30,先后4次吊裝防噴器與井口鉆桿對扣,由于大量水、氣及泥砂從鉆桿內(nèi)噴出,噴勢過大,搶險人員奮力對扣,但無法將其扶正,對扣未成功,F(xiàn)場研究決定在接頭內(nèi)焊接φ73mm油管作為插管,起牽引作用,15:12進行第五次吊裝,下放插管引入鉆桿內(nèi),15:15對扣成功。用拖拉機拽大鉗緊扣,然后用鋼絲繩將防噴器固定,16:36關(guān)閉全封閘板一次成功,關(guān)井壓力由2.5MPa升到3.5MPa。下一步實施壓井作業(yè),17:33用水泥車先壓入清水1.5m3,18:18-19:40用水泥車壓入密度為1.15-1.35g/cm3的壓井液共30m3,排量為O.5m3/min,泵壓為3.5MPa,關(guān)井壓力為3MPa。放壓出純氣,關(guān)閘門壓力不降。當(dāng)晚經(jīng)研究決定該井注水泥封固完井。
1月28日注入水泥漿7m3,平均密度為1.87g/cm3,替清水5m3,關(guān)井候凝,井口壓力3MPa,放壓出純氣,關(guān)閘門壓力不降。
1月29日注入水泥漿8m3(12t),平均密度為1.88g/cm3,替清水3m3,關(guān)井候凝。
1月30日鉆桿內(nèi)及環(huán)空卸壓后,壓力為0,無外溢現(xiàn)象。10:00鉆桿內(nèi)外試壓7MPa,穩(wěn)壓lOmin壓力未降,水泥塞封固合格。
4.事故原因分析
(1)該井為預(yù)探井,對地層孔隙壓力掌握不準確,突然鉆遇淺氣層及水層,鄰井無此層對比資料。
(2)鉆井液密度偏低,井隊沒有及時跟蹤監(jiān)測dc指數(shù)并根據(jù)測得的地層壓力系數(shù)及時調(diào)整鉆井液性能。
(3)由于井淺,井噴來得快,來不及采取措施,未能搶裝上回壓閥和搶接方鉆桿,造成內(nèi)防噴失控。
(4)使用滿眼穩(wěn)斜鉆具結(jié)構(gòu),起鉆時產(chǎn)生抽吸作用。
(5)卸扣困難,起鉆時間較長,氣體侵入井內(nèi)。
5.事故教訓(xùn)及采取的措施
(1)應(yīng)吸取的教訓(xùn)
①思想麻痹,經(jīng)驗不足,現(xiàn)場培訓(xùn)和實戰(zhàn)存在差距,有關(guān)制度沒有很好落實到班組崗位,在井噴來得快的情況下,沒有正確判斷鉆具內(nèi)外涌并及時采取控制措施,致使內(nèi)防噴失控。
②該井1320-2000m井段設(shè)計的鉆井液密度為1.15-1.2g/cm3;鉆至1493.86m時出現(xiàn)三次氣測異常,卻沒有引起高度重視,鉆井液密度按下限1.15g/cm3施工,故鉆井液密度偏低。
(2)采取的主要措施
①立即將務(wù)51*井井噴失控事故通報公司各有關(guān)單位,尤其是各鉆井隊,做到人人皆知,吸取教訓(xùn),并引以為戒。
②由公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門組成檢查團,立即對各鉆井隊再次進行以井控為主的安全檢查,對事故隱患因素及時進行整改,使本公司全體干部職工進一步增強井控安全意識,強化對井控工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理,堅決杜絕類似事故發(fā)生。
③在公司技術(shù)例會上對此次井噴失控事故進一步認真分析,舉一反三,查找管理中的不足,提高管理人員的管理水平和技術(shù)人員的技術(shù)素質(zhì)。
④井控工作重點在基層,關(guān)鍵在班組,要害在崗位,抓好崗位培訓(xùn)、技術(shù)練兵、防噴演習(xí)等基礎(chǔ)工作,提高操作人員的技術(shù)素質(zhì)。
⑤進一步抓好井控九項管理制度的落實工作,責(zé)任到人,嚴格管理,逐步把井控管理工作提高到一個新的水平。
⑥檢查各井隊井控設(shè)備的現(xiàn)有狀況,將應(yīng)淘汰的井控設(shè)備報廢,更換新的井控設(shè)備,盡快修復(fù)需要修復(fù)的井控設(shè)備。
6.事故損失
直接經(jīng)濟損失84.8萬元,為一起重大工程事故。


案例29 “1.29”井噴事故
專家點評:這起淺氣層井井噴事故應(yīng)引起足夠重視,既已知有淺氣層,表層套管下深就應(yīng)滿足淺氣層井控技術(shù)要求;對有淺氣層的井,鉆井液方面要進行研究,不能出現(xiàn)起鉆拔活塞現(xiàn)象。
1.基本情況
前28—更22井是某油田沈67塊的一口更新井。由某石油管理局鉆井一公司三分公司32806隊施工,1998年1月20日一開,一開井深184.69m,下入φ273mm的表層套管183.69m。1月23日二次開鉆,1月29日鉆至井深1196.67m測斜,測斜時,因測斜鋼絲斷裂,測斜儀器落井,被迫起鉆,起到第10柱,鉆頭位置在910.56m時,由于抽吸作用導(dǎo)致井噴,雖經(jīng)關(guān)井控制了井口,但因地表被竄通而失控,造成井架倒塌,井場周圍600-700m范圍內(nèi)冒水冒砂達2d之久。
2.事故發(fā)生經(jīng)過
1月29日鉆至井深1196.67m測斜時,因測斜鋼絲斷裂,測斜儀器落井被迫起鉆,當(dāng)時鉆井液密度為1.23g/cm3,粘度為23s。起前4柱鉆桿時正常,起第5柱時懸重由370kN增加到450kN,起第6、7、8、9柱時懸重保持在410-420kN;15:40第10柱起出15m時,在井口觀察液流的指導(dǎo)員發(fā)現(xiàn)井口有液流返出,立即通知司鉆下放鉆具,搶接方鉆桿,開泵,排量為30L/s,泵壓為15MPa,開泵3min后泵壓升到20MPa,循環(huán)5min,發(fā)生井涌,鉆井液噴出轉(zhuǎn)盤面0.5m,司鉆立即發(fā)出井噴信號,此時鉆井液已噴到二層平臺,16:00關(guān)井成功(立壓1.5MPa,套壓2.5MPa)。關(guān)井后井隊立即向上級匯報,并緊急配備了30m3密度為1.40g/cm3的鉆井液。21:00準備壓井,但是由于鉆具水眼堵死,無法循環(huán),因此無法實施正常壓井。根據(jù)上述情況,考慮到如果敞口放噴,第一,該井地處居民區(qū),會造成嚴重的污染;第二,氣流攜砂會很快刺壞井口,造成無控井噴,因此采取環(huán)空置換法壓井,每次壓入2-3m3,共泵入高密度鉆井液31m3。30日6:00發(fā)現(xiàn)同一平臺上的第一口井大小鼠洞噴漿,且噴勢越來越大,最高達7m,不得不完全打開節(jié)流閥放噴。8:30井口噴勢猛增,井架底下被掏空,井架傾斜,向東北方向倒塌,井架底座沉人地下,井場周圍600-700m范圍內(nèi)冒水冒砂,直至2月1日才基本停噴。
3.事故原因分析
(1)思想麻痹是這起井噴事故的根源。該井目的層設(shè)計井深1470m以下,在1130m有一受巖性控制的薄氣層,因面積小,在該區(qū)塊并不是每口井都能碰到,因此沒有引起足夠的重視。
(2)起鉆抽吸發(fā)現(xiàn)不及時、處理不當(dāng)。在起第5柱時已發(fā)現(xiàn)遇卡現(xiàn)象,說明鉆頭或扶正器有可能泥包,起鉆肯定有抽吸現(xiàn)象,沒有及時發(fā)現(xiàn);起鉆遇卡不分析井下情況,而是強行起鉆,造成抽吸,是這起井噴事故的直接原因。
(3)硬關(guān)井是憋通地表造成井噴失控的重要原因。司鉆發(fā)出井噴信號時,環(huán)空鉆井液噴高達20m以上,采用硬關(guān)井的方法將給表層以下地層造成很大的沖擊力,致使同一平臺的井大小鼠洞處憋通噴出鉆井液,造成井場周圍多處冒水冒砂,使井噴失去控制。
(4)表層套管下深不夠也是這起井噴事故的重要原因。該地區(qū)館陶底部深250m,設(shè)計表層套管下深210m,實際表層套管下深184.67m,因此在壓力控制不當(dāng)?shù)那闆r下,極易憋通地表,造成井噴失控。


案例30 “2.10”井噴事故
專家點評:起鉆不灌鉆井液是造成這次事故的根本原因。當(dāng)鉆遇漏失層位時,應(yīng)該先進行堵漏,等地層承壓能力滿足下部井段鉆進鉆井液密度要求后,才能鉆開油氣層,以避免出現(xiàn)井漏后的井噴。按照標準安裝井控設(shè)備是進行二次井控的前提。
1.基本情況
洲3井是某石油勘探局第三鉆井工程處32702隊承擔(dān)的一口天然氣探井,位于陜西省子州縣高家渠盆巴溝口東,設(shè)計井深2550m,目的層為馬家溝組。1988年10月l日一開,表層套管上深309.46m,10月19日二開,井口安裝KPY28—35雙閘板防噴器,井深2375.59m發(fā)生井噴,地層為太原組,鉆井液密度為1.08g/cm3,井噴中共噴出天然氣3.5*106m3,事故損失時間46d,直接經(jīng)濟損失95萬元。
2.事故發(fā)生經(jīng)過
1989年2月9日鉆至井深2375.59m。2月9日17:00該井進行太原組灰?guī)r取心,由于鉆井液性能不佳,割心后起鉆時發(fā)生遇阻,接方鉆桿循環(huán)又發(fā)生井漏,泵壓高達11MPa,井口不返鉆井液,后經(jīng)2h上下反復(fù)活動鉆具解除遇阻,剎帶塊已有4塊脫落,當(dāng)時井隊沒有采取開泵循環(huán)和組織換剎帶等相應(yīng)措施,而是湊合起鉆,在起鉆途中也沒按規(guī)定灌鉆井液,只灌鉆井液2次,實際上也無鉆井液可灌。2月10日4:00,井深124.56m,再次灌鉆井液時發(fā)生井涌,1-3min涌出一次。井隊沒有抓住時機接回壓閥、搶下鉆,也沒有關(guān)井求壓或節(jié)流循環(huán),而是接上方鉆桿盲目循環(huán),到7:15鉆井液中氣泡增多,強行下鉆失效,后雖加重鉆井液、控制節(jié)流循環(huán),但為時已晚,到20:30只能敞開放噴。
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