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洗煤廠儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)技術(shù)改造可行性報(bào)告

發(fā)表時(shí)間:2006/1/9 12:52:06

一、洗煤廠基本情況
  集團(tuán)分公司洗煤廠是兩國政府以補(bǔ)償貿(mào)易方式合作建設(shè)的礦井型洗煤廠,年開工,年投產(chǎn),設(shè)計(jì)年入洗能力萬噸,入洗本礦和集團(tuán)公司內(nèi)團(tuán)柏礦井原煤,生產(chǎn)工藝采用跳汰—重介—浮選聯(lián)合工藝,尾煤壓濾回收,主要生產(chǎn)級(jí)焦煤和肥煤。
  洗煤廠儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)包括一個(gè)外礦調(diào)入煤回煤場(chǎng)和一個(gè)萬噸的儲(chǔ)煤場(chǎng),入洗煤倉有個(gè),每倉容量噸,用于各礦層原煤的分離和配煤入洗。精煤倉有個(gè),倉容噸(倉噸,其余各倉噸),呈南北方向一字排開,其中倉貫通相連,雙系統(tǒng)在鐵路專用線道、道裝車外運(yùn),、倉相連與中煤倉合用一個(gè)裝車系統(tǒng)在道裝車外運(yùn)。
  投產(chǎn)以來,隨著各礦點(diǎn)煤層地質(zhì)條件、生產(chǎn)能力的變化以及煤炭市場(chǎng)多煤種、多品種和鐵路不均衡突擊性外運(yùn)的多元變化。原有的儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)暴露出許多問題和不足,主要表現(xiàn)在:
 、痹簣(chǎng)儲(chǔ)存能力不足。隨著各礦點(diǎn)煤層地質(zhì)條件的變化,本礦井生產(chǎn)能力萎縮,年生產(chǎn)能力僅為萬噸,其余入洗原煤均從外礦點(diǎn)調(diào)入且調(diào)入點(diǎn)多,各礦點(diǎn)原煤性質(zhì)各異、煤種不統(tǒng)一,需分存、分選、合理配洗。而洗煤廠正常生產(chǎn)的情況下,
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連續(xù)。二是精煤脫水系統(tǒng)不完善,洗精煤水分高,包括浮精和跳汰精煤,不能滿足用戶的要求,另外浮精水分也造成蓬倉貼壁,影響裝車。三是矸石線運(yùn)輸能力不配套。實(shí)際生產(chǎn)中由于原煤性質(zhì)與原設(shè)計(jì)出入較大,矸石含量增加,設(shè)計(jì)矸石小時(shí)排矸量噸,而實(shí)際排矸量達(dá)噸,矸石倉容僅有噸,每班生產(chǎn)約有噸的矸石落地,這樣造成小時(shí)排矸能力不足、影響生產(chǎn)效率,使洗煤廠整體設(shè)備不能發(fā)揮最佳效能,導(dǎo)致小時(shí)入洗能力一直不能達(dá)產(chǎn),進(jìn)而影響到小時(shí)配煤量。
  因此,針對(duì)儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)存在的問題與不足,為滿足生產(chǎn)及外運(yùn)的需求,有必要對(duì)儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)進(jìn)行改造。
  二、改造方案
 、备脑煸瓌t
  、提高生產(chǎn)效率和精煤產(chǎn)率,獲得最大經(jīng)濟(jì)效益。
  、投資省,見效快,不影響生產(chǎn)。
  、方案簡(jiǎn)單、靈活,設(shè)備選型先進(jìn)、可靠。
  、改造方案分期分步實(shí)施,逐步完善。
 、哺脑旆桨
  ⑴、增建回煤系統(tǒng)和煤儲(chǔ)煤場(chǎng)
  在原煤場(chǎng)南側(cè)平整煤場(chǎng)平方,可擴(kuò)大原煤儲(chǔ)量萬噸;并增建一條米長(zhǎng)的回煤暗道,兩個(gè)受煤坑,安裝米的皮帶運(yùn)輸機(jī)一部,給煤機(jī)臺(tái)及給通風(fēng)排水設(shè)施,該系統(tǒng)與原煤⒈系統(tǒng)聯(lián)接,提高了回煤能力;在原煤皮帶中部,走廊中間支承點(diǎn)以上米處,增設(shè)臨時(shí)卸煤點(diǎn)。以確保高硫煤倉庫滿時(shí)高硫煤落地,不影響井下高硫煤的生產(chǎn),同時(shí)在高硫煤不多時(shí)也可儲(chǔ)存其它外調(diào)煤,增加了外調(diào)煤的儲(chǔ)存量。
 、、原煤倉下增加自動(dòng)配煤系統(tǒng)
  原煤倉下選用新型的給煤設(shè)備及自動(dòng)化的配煤系統(tǒng)。將原煤倉下臺(tái)型給煤機(jī)和型推拉桿更換為先進(jìn)的型變頻調(diào)速給煤機(jī)和型推拉桿,并完善推拉桿的限位自?刂葡到y(tǒng);安裝由可編程序控制器()、圖形工作站(上位機(jī))、煤量調(diào)節(jié)設(shè)備(變頻器)、電子皮帶秤、超聲波料位計(jì)五部分組成的自動(dòng)配煤控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)以精確的配煤比例配煤入洗。
 、恰⒕簜}下運(yùn)輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造
  將精煤倉下兩部裝車皮帶向中心平移米,向南延長(zhǎng)米,貫通到、倉,使個(gè)精煤倉可一線裝車;并拆除倉下運(yùn)行不可靠的原臺(tái)型給煤機(jī)和型推拉桿,更換為新型的、運(yùn)行可靠的型變頻調(diào)速給煤機(jī)和型推拉桿。
 、、原煤倉增設(shè)破拱系統(tǒng)
  在原煤倉外排矸車間西南米處增建一面積高的壓風(fēng)機(jī)房,安裝一臺(tái)型壓風(fēng)機(jī),并在原煤倉內(nèi)增設(shè)高壓風(fēng)管、電磁閥及控制閥門,利用壓風(fēng)機(jī)產(chǎn)生高壓風(fēng)、電磙閥間斷控制,實(shí)現(xiàn)高壓風(fēng)破拱。
 、、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造
  在主廠房水洗車間四層安裝一臺(tái)型振動(dòng)篩,改造前后溜槽及篩下水管,用于跳汰精煤的脫水;在主廠房浮選車間三層安裝一臺(tái)型真空泵,與原有真空泵串通,形成兩臺(tái)真空泵對(duì)一臺(tái)過濾機(jī)或三臺(tái)真空泵對(duì)兩臺(tái)過濾機(jī),提高配氣率,以降低浮精水分。
 、、矸石運(yùn)輸能力改造
  將矸石皮帶提速并增設(shè)落地返回設(shè)施,將皮帶電機(jī)由改為;減速器由改;皮帶速度由提高到,運(yùn)輸能力可增加到。同時(shí)在矸石皮帶走廊中部增加落地設(shè)施,并在落地口附近增設(shè)返回設(shè)施:灌筑混凝土基礎(chǔ),制作了高米、底寬米的支架,安裝一部斗提機(jī),完善機(jī)頭溜槽及配套電控部分,這樣在矸石能力不足時(shí),矸石落地,停車后返回外排。
  三、改造投資
  估算整個(gè)改造投資萬元。其中設(shè)備萬元,工程萬元,安裝萬元。其中:
 、痹鼋ɑ孛合到y(tǒng)和煤儲(chǔ)煤場(chǎng),投資萬元。設(shè)備萬元,工程萬元,安裝萬元。
 、苍簜}下增加自動(dòng)配煤系統(tǒng),投資萬元。設(shè)備萬元,工程萬元,安裝萬元。
 、尘簜}下運(yùn)輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造,投資萬元。其中設(shè)備萬元,安裝萬元。
 、丛簜}增設(shè)破拱系統(tǒng),投資萬元。設(shè)備萬元,工程萬元,安裝萬元。
 、诞a(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造,投資萬元。設(shè)備萬元,工程萬元,安裝萬元。
 、俄肥\(yùn)輸能力改造,投資萬元。其中設(shè)備萬元,工程萬元,安裝萬元。
  四、相關(guān)環(huán)境設(shè)施
  洗煤廠電力資源充足,有原煤配電室、高 ……(未完,全文共3965字,當(dāng)前僅顯示2003字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《洗煤廠儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)技術(shù)改造可行性報(bào)告》