一、企業(yè)概況
大發(fā)化纖公司創(chuàng)建于1995年,地處慈溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱海二路,注冊(cè)資金1200萬美元,總資產(chǎn)5億元。公司占地面積23萬平方米,員工1000余人,擁有國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)線7條,年產(chǎn)能12萬噸。公司經(jīng)過14年對(duì)再生中空滌綸短纖維的執(zhí)著追求,已成為中國再生中空滌綸短纖維生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。
公司利用回收的pet飲料瓶,處理加工成再生中空滌綸短纖維,屬資源再利用的綠色環(huán)保產(chǎn)品,是國家“十一五”計(jì)劃重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè);厥绽靡粐峱et飲用瓶,相當(dāng)于節(jié)約8噸生產(chǎn)pet產(chǎn)品的石油資源,減少加工過程中所產(chǎn)生的75%的co2的排放,這是一件最大的節(jié)能減排舉措。其減少白色污染,利用再生資源,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),有著較大的社會(huì)效益。產(chǎn)品廣泛用于被服、沙發(fā)、玩具、無紡布和過濾材料等行業(yè)。公司已建立了國內(nèi)20多個(gè)省市、全
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康安全三大體系的管理,編制了管理手冊(cè)、程序文件、制定了一系列的計(jì)劃和目標(biāo),建立了完整的計(jì)量檢測(cè)體系,切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)管理措施。并做到持續(xù)改進(jìn),不斷深化,促進(jìn)了公司節(jié)約能源、減少污染,使得公司節(jié)能減排工作取得了豐碩成果。
2005年公司首批通過了寧波市清潔生產(chǎn)驗(yàn)收,2008年再次通過了慈溪市清潔生產(chǎn)驗(yàn)收。公司被評(píng)為浙江省和中國化纖協(xié)會(huì)列入清潔生產(chǎn)示范企業(yè)。這兩次清潔生產(chǎn)活動(dòng),收集了職工合理建議231個(gè),從中篩選了無低費(fèi)方案39個(gè),中高費(fèi)方案11個(gè),所選的方案全部得到了實(shí)施。
我公司加工回收的廢瓶片,主要靠水。在節(jié)水方面公司做了兩件事,第一,原清洗工藝每小時(shí)需要240噸的水,一天總用水約5500噸,污水處理負(fù)荷大,處理成本高。公司技術(shù)人員通過反復(fù)試驗(yàn),提出了后一道清洗水前一道復(fù)用的方法,大大減少了清洗污水量。每年少產(chǎn)生清洗污水47.52萬噸,按1.1元/噸污水處理費(fèi)計(jì),年節(jié)省生產(chǎn)成本約52.27萬元。第二,飲料瓶加工清洗是用大量的水沖洗來完成,為了使污水不對(duì)環(huán)境造成二次污染,從2003年到現(xiàn)在,公司先后投入1200多萬元建造了二個(gè)污水處理站,日處理量達(dá)6000噸,處理后的中水90%以上回用,全年中水回用量達(dá)180萬噸,有效節(jié)約了水資源。污水處理系統(tǒng)還安裝了在線監(jiān)控系統(tǒng),確保廢水達(dá)標(biāo)排放。
我公司對(duì)pet以電加熱熔融,是寧波市用電大戶,每月用電約450萬度,全廠傳動(dòng)功率裝機(jī)容量約2.1萬kw。變頻技術(shù)是一種成熟的節(jié)能產(chǎn)品,節(jié)電效果約在15%---30%。公司從洗料、粉碎、干燥、紡絲、牽伸、定型和打包全工序設(shè)備的傳動(dòng)電機(jī)都安裝了變頻裝置,共計(jì)安裝變頻裝置800余只,總?cè)萘吭?.3萬kw左右,每年約節(jié)電1500萬度。此外公司有19臺(tái)打包機(jī),原來采用手動(dòng)操作,打包機(jī)在進(jìn)棉時(shí),主油泵和提箱泵等仍在轉(zhuǎn)動(dòng),45kw的電機(jī)24小時(shí)運(yùn)行,一年不知要浪費(fèi)多少電。08年公司投入52萬元先對(duì)6臺(tái)打包機(jī)采用變頻和plc技術(shù)控制結(jié)合的節(jié)能改造,改造后全年可節(jié)電 21.5萬度,節(jié)約電費(fèi)15萬元。
公司原有3.6、5.0*104kcal/h大、小的燃煤導(dǎo)熱油鍋爐6臺(tái),每小時(shí)額定排煙量3.5萬立方米,經(jīng)檢測(cè)排煙溫度為300℃左右,這些煙氣的排放既不利于脫硫除塵,又造成了熱能的浪費(fèi)。2007年公司結(jié)合實(shí)際,設(shè)計(jì)了一套熱風(fēng)交換回收裝置,利用鍋爐排煙余熱轉(zhuǎn)換成熱風(fēng),用于原料輸送和干燥,起到了很大的作用,使排煙溫度降低為110℃,這樣每臺(tái)鍋爐回收熱能96萬大卡/小時(shí),相當(dāng)一年節(jié)約煤1336噸,降低生產(chǎn)成本80萬元。另外這6臺(tái)鍋爐年耗煤約2萬多噸,原來每臺(tái)鍋爐都安裝了牛角除塵裝置和水膜除塵裝置,為了更好地治理二氧化硫的排放,公司2008年又投資230萬元,引進(jìn)二套國內(nèi)較先進(jìn)的濕法脫硫工藝,采用ds多相反應(yīng)器,使二氧化硫脫硫率達(dá)90%以上,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益共贏的目標(biāo)。
通過一系列的清潔生產(chǎn)管理工作,使公司在節(jié)能降耗減排方面,取得了可喜的成績(jī)。 2008年公司萬元產(chǎn)值能耗從上年度的0.3 ……(未完,全文共2561字,當(dāng)前僅顯示1628字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。
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