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工廠廠長述職報告

發(fā)表時間:2016/5/27 13:44:51

鎢錫分離廠廠長述職報告

各位領(lǐng)導(dǎo):
下午好!
我在鎢錫分離廠一年來的工作情況做如下匯報:
鎢錫分離項目屬于公司新建項目,于2012年5月份土建工程開始施工,鋼結(jié)構(gòu)工程也同時開工,設(shè)備進入考察定貨階段。經(jīng)過緊張的施工、安裝工程。2012年12月份設(shè)備基本安裝完成。2013年3月初,開始對設(shè)備進行調(diào)試完善,3月22日具備了試車條件。我主要是從以下幾個方面開展工作:
1、首先我自己熟練掌握生產(chǎn)原理,工藝流程,試車前,由于工人沒有出去培訓(xùn),我們首先對工人進行
了詳細的培訓(xùn),認真講解鎢錫分離的原理、設(shè)備操作規(guī)程及注意事項,現(xiàn)場指導(dǎo)工人操作,同時請來廈門鎢業(yè)工程技術(shù)人員、中南大學(xué)做實驗的老師,江西鎢業(yè)工程技術(shù)人員,進行現(xiàn)場
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們認真研究,鎢錫分離原理,每一步化學(xué)反應(yīng)過程,制定詳細的操作規(guī)程。把生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的問題都詳細的考慮到并作出解決方案,從而保證了試生產(chǎn)的順利進行,并且取得了較好的指標。
鎢錫分離廠由于是利用原二區(qū)選廠,所以在工藝流程和設(shè)備布置設(shè)計上都存在一定問題,在生產(chǎn)中暴漏出來,如物料輸送等。加之有些設(shè)計不能滿足實際生產(chǎn)需要,我們進行了各項工藝和設(shè)備改造,使生產(chǎn)逐步趨于正常合理。
首先是高壓釜出料管路,設(shè)計院設(shè)計是不銹鋼管,價格高不耐用、容易磨損,我們改為厚壁鋼管,加上變徑出口,選擇厚壁彎頭,經(jīng)過實踐很耐用,解決了磨損問題。出料閥門改為國內(nèi)耐高溫、耐高壓、耐磨損的閥門。鎢錫混合礦上料方面,改變了原來人工裝料,現(xiàn)為抓斗裝料,提鎢后的錫精礦加強壓濾機操作,省去了干燥工序,省下來的槳式干燥機用于白鎢精礦干燥,白鎢精礦進出干燥機改為皮帶輸送,并且產(chǎn)品直接入庫,錫精礦入庫也改為皮帶直接輸入。環(huán)保方面增加酸霧洗滌塔,中和掉鹽酸揮發(fā)出來的酸霧,改善車間的操作環(huán)境。
鎢錫分離廠開始生產(chǎn)時用的原礦含鎢 7-8%,和設(shè)計時的品味相同,生產(chǎn)指標達到了設(shè)計要求。隨著生產(chǎn)的進行,2013年9月份以來,三區(qū)選廠及再選廠產(chǎn)出的鎢錫混合礦含鎢4-5%,有的還在2-3%之間,這樣的原礦最好搭配一些高品位的礦,使其含鎢在6-7%之間,各項生產(chǎn)指標最好。但是根據(jù)我們今年的生產(chǎn)經(jīng)驗,對于含鎢2-3%的鎢錫原礦,搭配一部分高鎢原礦也能投入生產(chǎn),我們認為公司所產(chǎn)的鎢錫混合礦只要是高低品味搭配一下,都能夠投入到鎢錫分離廠生產(chǎn)。因此也保證了鎢錫分離廠原料的需求,同時最大限度的回收鎢。
今年鎢錫分離廠處理原礦3500噸,生產(chǎn)鎢精礦干重350噸,下半年原礦含鎢低4-5%,影響一部分產(chǎn)量。錫的回收率大于98.5%,鎢的回收率大于93%。完成了公司年初定的任務(wù)和指標。
4、在生產(chǎn)設(shè)備改造上,高壓釜自動化操作上、機械密封、機封泵站,改造成更實用安全、容易操作維修,增加一臺球磨機,完善有關(guān)設(shè)備,4臺釜同時生產(chǎn),加大處理量。這些工作在明年5月份完成。
5、在明年的工作中,我們繼續(xù)抓好鎢錫分離廠的生產(chǎn)管理工作,提高各項生產(chǎn)指標,強化工人管理,提高基本操作技術(shù)水平,不斷改進工藝和設(shè)備,生產(chǎn)日趨成熟,抓好貴重金屬的安保工作嚴格出入庫手續(xù),全員都重視此項工作,嚴禁在生產(chǎn)過程中有丟失現(xiàn)象,確保貴重金屬回收率指標合格。加強生產(chǎn)成本管理,根據(jù)今年的指標,制定詳細的成本控制計劃節(jié)約增效。我們繼續(xù)研究有色金屬綜合回收工作,結(jié)合選礦實際,做好選冶結(jié)合,最大限度回收有色金屬、希有金屬。爭取做好錫中礦煙化爐硫化揮發(fā)項目,根據(jù)我公司錫 ……(未完,全文共2219字,當(dāng)前僅顯示1410字,請閱讀下面提示信息。收藏《工廠廠長述職報告》