您的位置:新文秘網(wǎng)>>>>正文

炭素廠提質增效貢獻突出

發(fā)表時間:2019/4/16 14:38:36
目錄/提綱:……
一、指標持續(xù)創(chuàng)優(yōu),排名位列第一
二、炭素填平補齊,達產(chǎn)達標達效
三、推行“3E”管記,降本貢獻突出
四、實施科技創(chuàng)新,全員創(chuàng)新創(chuàng)效
五、開展炭素攻關,提升陽極質量
……
炭素廠提質增效貢獻突出

2018年,炭素廠深入貫徹黨的十九大高質量發(fā)展理念,堅決落實總部和公司兩級工作會議指示,按照“一堅持,兩加強”黨建總方針,結合安全環(huán)保質量三大攻堅戰(zhàn)、“炭素品質突破年”和精準基礎管理工作要求,團結帶領全體黨員干部職工積極投身于“創(chuàng)新爭優(yōu)、降本增效”工作中,推進3E管記,優(yōu)化生產(chǎn)流程,挖掘設備效能,促進各項生產(chǎn)經(jīng)營黨建目標任務的完成。
一、指標持續(xù)創(chuàng)優(yōu),排名位列第一。
全年生產(chǎn)焙燒塊94666噸,同比增加11614噸,完成生產(chǎn)計劃;組裝陽極106693噸,滿足電解生產(chǎn)需求;陽極綜合合格率99.66%,高出目標0.46個百分點,排名中鋁第二;煅后焦單耗800.5公斤/噸,比目標降低29.5公斤/噸;天然氣單耗55.6
……(新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略518字,正式會員可完整閱讀)…… 

三、推行“3E”管記,降本貢獻突出。
貫徹落實按勞分配原則與“3E”管記考核思路,將“3E”管記管理方法融入到廠日常管理工作中,不斷完善各項基礎性記錄,扎實開展 “3E”管記考核,提升工作落實能力。圍繞公司“5分錢”降本工程,建立了降本目標分解_體系,每月對降本目標任務完成情況進行通報評比。全年累計實現(xiàn)降本4844萬元,完成公司“5分錢”降本目標任務。
四、實施科技創(chuàng)新,全員創(chuàng)新創(chuàng)效。
開發(fā)再生陽極新產(chǎn)品,采用殘極收塵粉、殘極末、改質瀝青和廢焦油作為原料,利用生產(chǎn)間歇合理組織再生陽極生產(chǎn),實現(xiàn)殘極、廢焦油等危廢的循環(huán)利用,全年累計外銷再生陽極969.98噸,創(chuàng)效102萬元。
積極做好陽極轉運流程優(yōu)化工作,實現(xiàn)了熱極澆鑄后使用天車直接裝平板車下線,運至電解,每月可節(jié)約臺班費用1.6萬元,同時減少了成品極庫叉車的轉運工作量。
加強陰極磷生鐵澆鑄過程_,安排專人進行仔細檢查和錘檢,嚴格跟蹤陰極組裝和澆鑄過程,澆鑄成品率比2017年試驗期間提高30%以上。
積極做好設備自主改造和修舊利廢工作。實施成型機、圓錐破碎機等自主改造,以及減速機、電磁鐵吸盤等關鍵備件的修理利用,節(jié)約費用105萬元。
五、開展炭素攻關,提升陽極質量。
成立炭素專項攻關組,立足破解生產(chǎn)難題。先后圍繞 降低鐵碳壓降、提高摻配后煅后焦質量、提高生塊耐壓強度達標率、提高陽極質量、提高預焙塊電阻一級品率、陽極小面噴鋁試驗、導桿清刷及噴鋁、延長鋼爪使用周期等多個技術創(chuàng)新項目開展攻關活動,取得了明顯效果。
在降低鐵碳壓降創(chuàng)新創(chuàng)效項目中,不斷摸索優(yōu)化磷生鐵元素配比、規(guī)范鐵碳壓降測量方法,跟蹤脫硫過程,開展班組對標提高陽極澆鑄質量等措施,4-12月份鐵碳壓降隨機抽查平均值121.6mV,比基準值152mv降低30.4mV,經(jīng)濟效益顯著。
在提高陽極質量項目中,原材料質量關口前移,安排專人到供貨廠家對煅后焦裝車過程進行監(jiān)督,根據(jù)不同廠家煅后焦指標分析結果進行分類堆放和精準摻配,并通過在成型皮帶上取樣分析結果進行復核調整,煅后焦摻配控制合格率完成97%, 同比提高12個百分點。建立瀝青軟化點與振動時間、瀝青用量等參數(shù)調整曲線,在收塵管線上增加風量控制閥門降低粉料損失,持續(xù)開展球磨工、成型工勞動競賽活動,改善糊料塑性,提高配料準確性,生塊產(chǎn)量同比增加1.3萬噸,外觀合格率100%,球磨粉純度達標率100%,耐壓強度達標率95%以上,同時每天安排專人對電解返回殘極進行跟蹤登記,對不規(guī)則的殘極,根據(jù)殘極編號,追蹤到生陽極的生產(chǎn)日期和生產(chǎn)條件,制定整改措施形成質量閉環(huán)管理。優(yōu)化焙燒升溫曲線,將焙燒升溫曲線由28小時逐步延長到40小時,精準控制各階段 ……(未完,全文共2287字,當前僅顯示1454字,請閱讀下面提示信息。收藏《炭素廠提質增效貢獻突出》
文章搜索
相關文章