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檢修車間管理創(chuàng)新課題

發(fā)表時(shí)間:2019/11/19 9:01:35
目錄/提綱:……
一、以點(diǎn)帶面推動(dòng)軋鋼設(shè)備新維檢模式的構(gòu)建與實(shí)施背景
二、以點(diǎn)帶面推動(dòng)軋鋼設(shè)備新維檢模式的構(gòu)建與實(shí)施內(nèi)涵和主要做法
(一)強(qiáng)化制度建設(shè)破舊立新
(二)強(qiáng)化“四個(gè)聯(lián)合”確保生產(chǎn)穩(wěn)順
(三)開拓培訓(xùn)工作新思路,促進(jìn)培訓(xùn)工作上臺(tái)階,提升職工技能
(四)穩(wěn)中求進(jìn),立項(xiàng)攻關(guān),解決生產(chǎn)難題
(五)推進(jìn)TPM精益管理,團(tuán)結(jié)協(xié)同,檢修工作上新臺(tái)階
五、以點(diǎn)帶面推動(dòng)軋鋼設(shè)備新維檢模式的構(gòu)建與實(shí)施效果
(一)故障時(shí)間指標(biāo)完成情況
(二)經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算
(三)管理效益
……
檢修車間管理創(chuàng)新課題
以點(diǎn)帶面推動(dòng)軋鋼設(shè)備新維檢模式的構(gòu)建與實(shí)施
——首鋼水鋼維檢中心材檢車間

前言,首鋼水鋼維檢中心材檢車間成立于2016年9月,現(xiàn)有職工126人,車間管理人員10人、鉗工60人、電工52人,車間主要承擔(dān)軋鋼工序四條生產(chǎn)線(一棒、二棒、三棒、高線)所屬區(qū)域的設(shè)備維護(hù)與檢修,車間現(xiàn)有6個(gè)班組,既四個(gè)鉗工班和兩個(gè)電工班,平均年齡44歲。
一、以點(diǎn)帶面推動(dòng)軋鋼設(shè)備新維檢模式的構(gòu)建與實(shí)施背景
維檢中心是公司設(shè)備檢修戰(zhàn)線的一面旗幟,是保證公司生產(chǎn)設(shè)備穩(wěn)定順行的主力軍。2019年是水鋼進(jìn)入新時(shí)期、開啟新發(fā)展的關(guān)鍵年,也是維檢中心成立以來繼續(xù)攻打“提素、提質(zhì)、提效”,開啟維檢中心新維檢模型的關(guān)鍵之年。全年以完成生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)為導(dǎo)向,以精益TPM管理為契機(jī),以線上長周期、線下精修理為抓手,以穩(wěn)中求進(jìn)項(xiàng)目攻關(guān)為切入點(diǎn)。以點(diǎn)帶面構(gòu)建新型維檢模型,確保2019年軋線設(shè)備故障時(shí)間同比2018年下降50%,達(dá)到同行業(yè)水平。
二、以點(diǎn)帶面推動(dòng)軋鋼設(shè)備新維檢模式的構(gòu)建與實(shí)施內(nèi)涵和主要做法
深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、省委十二屆三次、四次全會(huì)精神,認(rèn)真落實(shí)公司“兩會(huì)”工作部署和要求,堅(jiān)持“主動(dòng)服務(wù)、協(xié)同作戰(zhàn)”的工作總基調(diào),堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”為底線,堅(jiān)持“線上長周期、線下精修理”的工作思路,堅(jiān)持“以降低職工勞動(dòng)強(qiáng)
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維檢中心的培訓(xùn)管理制度,讓培訓(xùn)工作更有序、更有實(shí)效。在培訓(xùn)形式上,更注重實(shí)操和理論的結(jié)合。
三是有針對(duì)性地幫助新進(jìn)人才盡快成長,車間新入廠職工培訓(xùn)率達(dá)100%,加快新入廠職工盡快獨(dú)立頂崗的能力,同時(shí)預(yù)防和控制維檢技術(shù)力量斷層現(xiàn)象。
四是著力抓好班組管理隊(duì)伍建設(shè)。加快班組管理人員由“粗放型”向“精細(xì)型”的轉(zhuǎn)變,由“技術(shù)型”向“管理型”的轉(zhuǎn)變,由“生產(chǎn)型”向“經(jīng)營型”的轉(zhuǎn)變。
(四)穩(wěn)中求進(jìn),立項(xiàng)攻關(guān),解決生產(chǎn)難題
一是建立健全軋鋼工序穩(wěn)中求進(jìn)攻關(guān)項(xiàng)目管理制度,成立穩(wěn)中求進(jìn)項(xiàng)目攻關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,將各區(qū)域經(jīng)常出現(xiàn)故障的瓶頸問題納入穩(wěn)中求進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行階段性攻關(guān),并形成獎(jiǎng)懲制度,激發(fā)職工創(chuàng)新創(chuàng)效意識(shí)和能力,截止9月份,完成軋鋼工序穩(wěn)中求進(jìn)項(xiàng)目13項(xiàng),大大降低設(shè)備故障時(shí)間,提高工作效率。
穩(wěn)中求進(jìn)攻關(guān)項(xiàng)目如下:
1、軋鋼工序一棒生產(chǎn)線自1965年投產(chǎn)以來,該軋線系統(tǒng)源于60年代的德國制造,系統(tǒng)設(shè)計(jì)相對(duì)落后,與現(xiàn)代棒材生產(chǎn)產(chǎn)能存在很大差距,不能滿足現(xiàn)代化工藝設(shè)備要求,通過不斷改造,利用現(xiàn)有人力資源、金點(diǎn)子、小改小革等形勢,對(duì)一棒生產(chǎn)線的設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),現(xiàn)目前一棒生產(chǎn)線φ16mm螺紋鋼產(chǎn)量達(dá)到日產(chǎn)3200噸,達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)生產(chǎn)水平。
2、降低一棒收集區(qū)故障時(shí)間項(xiàng)目,一季度平均100分鐘/月,完成目標(biāo)值180分鐘/月,1-3月份通過各類停機(jī)時(shí)間狠抓消缺力度,利用同步檢修期間對(duì)1-7組鏈條進(jìn)行逐一排查治理,更換新鏈條12根,更換鏈曹板3塊,對(duì)5#鏈減速機(jī)進(jìn)行周期更換,收集鉤傳動(dòng)系統(tǒng)整體更新,一二稱臺(tái)升降系統(tǒng)整體更換,通過梳理及整改,至今未出現(xiàn)故障影響現(xiàn)象。
3、一棒冷床制動(dòng)板制動(dòng)系統(tǒng)1-3月份故障時(shí)間13.3分鐘/月,同步檢修期間,更換制動(dòng)板拐臂20件,對(duì)制動(dòng)板凸輪箱進(jìn)行全面檢查,同時(shí)更換凸輪和壓輪軸承等,對(duì)一線制動(dòng)板凸輪箱進(jìn)行整體更換,杜絕漏油現(xiàn)象;對(duì)一、二線制動(dòng)板搖臂進(jìn)行了改造,將原銅套連接方式改造為關(guān)節(jié)軸承連接方式,效果明顯。實(shí)現(xiàn)了降低冷床制動(dòng)板系統(tǒng)故障時(shí)間≤180分鐘/月的預(yù)定目標(biāo)。
4、為降低一棒6#電磁站保險(xiǎn)燒損、跳閘故障≤1次/月,通過同步檢修對(duì)6#電磁站所有線路重新進(jìn)行梳理和整改,同時(shí)更換了部分電氣元件,實(shí)行了零影響的最好水平,達(dá)到了攻關(guān)預(yù)定目標(biāo)。
5、一棒制動(dòng)板電氣控制系統(tǒng)及控制程序的改進(jìn)與優(yōu)化;一棒冷床制動(dòng)板是一棒生產(chǎn)的咽喉部位,一旦不能正常動(dòng)作就會(huì)導(dǎo)致停產(chǎn)。2019年上半年制動(dòng)板故障平均每月影響55分鐘,故障率較高,不能滿足生產(chǎn)穩(wěn)定順行。利用檢修時(shí)間對(duì)控制系統(tǒng)升級(jí)進(jìn)行實(shí)施:一是 將舊盤柜進(jìn)行拆除,新型電機(jī)多功能控制器 上線、 固態(tài)無觸點(diǎn)接觸器安裝、配線;二是對(duì)控制邏輯程序重新編寫,在保證設(shè)備安全、穩(wěn)定運(yùn)行的前提下設(shè)計(jì)簡單、可靠的邏輯控制程序;三是設(shè)計(jì)安裝備用控制系統(tǒng),當(dāng)在線使用的控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),可以投用備用系統(tǒng),將故障影響降到最低。通過對(duì)制動(dòng)板控制功能的改進(jìn)和完善后,三季度實(shí)現(xiàn)零影響,減少了堆鋼,直接提高了產(chǎn)品的成材率,為生產(chǎn)企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
6、一棒制動(dòng)板凸輪箱搖臂與連接拉桿原設(shè)計(jì)用銅套連接,每班(8h)動(dòng)作摩擦約800次,導(dǎo)致銅套磨損頻繁,更換銅套頻率高,平均每月更換3次,不能保證設(shè)備長周期運(yùn)行,職工勞動(dòng)強(qiáng)度大。將原有的銅套改造為關(guān)節(jié)軸承連接方式,在頻繁動(dòng)作過程中,減少原銅套與銷軸之間的表面摩擦,更換關(guān)節(jié)軸承后每半年定期更換關(guān)節(jié)軸承。從而確保設(shè)備的長周期運(yùn)行,降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度,保證生產(chǎn)的穩(wěn)定順行。節(jié)約備品備件成本銅套36個(gè)*120元/個(gè)-關(guān)節(jié)軸承180元/套*2套=42840元/年。
7、二棒加熱爐自動(dòng)控制系統(tǒng)通訊網(wǎng)絡(luò)的改進(jìn),因加熱爐區(qū)域網(wǎng)絡(luò)故障頻發(fā),故障影響頻次較高,不能保證生產(chǎn)穩(wěn)定順行,為保證加熱爐區(qū)域網(wǎng)絡(luò)故障不在發(fā)生,對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化。加熱爐控制需要采用自動(dòng)控制才能實(shí)現(xiàn),現(xiàn)場的高速通訊網(wǎng)絡(luò)(PROFIBUS-DP)則承擔(dān)著自動(dòng)控制的通訊功能。PROFIBUS-DP:是一種高速低成本的通信方式,用于傳感器和執(zhí)行器的調(diào)整數(shù)據(jù)傳輸,根據(jù)所需要達(dá)到的目標(biāo)可對(duì)其通信功能加以擴(kuò)充,DP可由主站、從站系統(tǒng)構(gòu)成,主站、從站間采用循環(huán)數(shù)據(jù)傳輸方式。二棒原DP通信采用電纜連接現(xiàn)場各個(gè)站點(diǎn),容易受到電磁干擾,造成現(xiàn)場就地站通信中斷,影響加熱爐的正常運(yùn)行。基于上述原因決定對(duì)其做出相應(yīng)的改進(jìn)和完善,將現(xiàn)場的通信電纜改為光纖通信,避免電磁干擾。根據(jù)2018年實(shí)際情況,全年加熱爐故障每月影響30分鐘,通過改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)通訊零故障目標(biāo),以機(jī)時(shí)產(chǎn)量165t;軋制每噸鋼材創(chuàng)效51元計(jì)算年可創(chuàng)效:30*12/60*165*51=50490(元),大大降低了生產(chǎn)經(jīng)營成本。
8、高線雙芯棒故障時(shí)間35分鐘/月,1-3月份主要通過定修機(jī)會(huì),對(duì)運(yùn)卷小車軌道進(jìn)行整體更換,對(duì)運(yùn)小車電機(jī)減速機(jī)進(jìn)行了更換,同時(shí)更換了部分 ……(未完,全文共7369字,當(dāng)前僅顯示2587字,請閱讀下面提示信息。收藏《檢修車間管理創(chuàng)新課題》
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